在我們車間有這樣一個(gè)班組,他們團(tuán)結(jié)友愛,以公司利益為重,加班加點(diǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù),值得我們學(xué)習(xí),他們就是機(jī)加工車間的立銑組。
自班組成立10年來,現(xiàn)員工7人,設(shè)備8臺(tái)。主要負(fù)責(zé)液壓站閥塊、各種鐵把手滾輪架、軸類、小車件、新產(chǎn)品車間的各種零部件等等的加工。在班組長楊文明的帶領(lǐng)下,組內(nèi)成員兢兢業(yè)業(yè),積極地配合車間領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),和上道工序、下道工序進(jìn)行溝通,及時(shí)安排加工。從未出現(xiàn)延時(shí)發(fā)貨,讓下道工序進(jìn)行投訴現(xiàn)象,產(chǎn)品合格率達(dá)到100%并無質(zhì)量問題,工傷事故率連續(xù)7年為零。積極參加公司及車間組織的各種培訓(xùn),他們把每周日下午3點(diǎn)定為部門設(shè)備檢修保養(yǎng)時(shí)間,在2名專職維修工的帶領(lǐng)下對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修、保養(yǎng)及衛(wèi)生清掃,出現(xiàn)問題及時(shí)維修保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),從而降低了設(shè)備的維修率,保證了員工工件的正常加工,從而得到大家的認(rèn)可。
在工藝改進(jìn)方面,車間創(chuàng)新最多的,就去年共有5項(xiàng)創(chuàng)新得到了公司的認(rèn)可并發(fā)放了獎(jiǎng)金,為公司節(jié)約了成本,提高了效率。
①改進(jìn)水洗鏈輪調(diào)整座加工工藝;由原來的厚中板改為薄中板,節(jié)約0.3公斤/件。
②進(jìn)連桿加工工藝;節(jié)約切削液用的冷卻系統(tǒng)的電費(fèi)0.1元/件。
③改進(jìn)小車銷軸把手;加工前小車銷軸的成本是0.8元/件,改進(jìn)后小車銷軸不進(jìn)行加工了。
③進(jìn)液壓站閥塊2.5升,10升,63升,加工工藝;
④
型號(hào) | 原下料 尺寸 | 現(xiàn)下料 尺寸 | 加工完 尺寸 | 節(jié)省 重量 | 單價(jià) | 節(jié)省 人工費(fèi) | 15年 件數(shù) | 節(jié)省 金額/元 |
2.5升 | 128*128*90 | 128*128*80 | 120*120*78 | 1.28 | 3.0 | 0.5 | 1670 | 7247.8 |
10升 | 138*163*110 | 138*163*100 | 130*155*98 | 1.76 | 3.0 | 0.8 | 5853 | 35586.24 |
63升 | 198*208*120 | 198*208*110 | 190*200*108 | 3.2 | 3.0 | 1 | 1091 | 11564.6 |
⑤2015年9月在與打磨工序兩位員工溝通時(shí),趙振云提出切割機(jī)下料時(shí)遇到的困難,各種需要下的料工件長短不一,沒法定住尺寸,經(jīng)常使用大小不一樣的20多塊墊塊組合在一起,起到定位的作用。尺寸并不準(zhǔn)確很苦惱,了解后觀察了切割機(jī)下料的情況,第二天制作了可滑動(dòng)定位裝置,定位滑塊裝到槽鋼上,量好需要下料的尺寸,擰緊頂絲就可以,尺寸精確到0.5mm以里 。
在今后的工作中,本小組還會(huì)再接再厲為公司創(chuàng)造出更多的財(cái)富,繼續(xù)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神。